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王林海

作品数:3 被引量:4H指数:1
供职机构:中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司更多>>
发文基金:国家科技重大专项国家自然科学基金更多>>
相关领域:石油与天然气工程更多>>

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 3篇石油与天然气...

主题

  • 3篇油田
  • 2篇海底
  • 2篇海底管道
  • 1篇清垢剂
  • 1篇涠洲12-1...
  • 1篇硫酸钡锶垢
  • 1篇结垢
  • 1篇挤注
  • 1篇含水原油
  • 1篇防垢
  • 1篇防垢剂
  • 1篇
  • 1篇

机构

  • 2篇长江大学
  • 2篇中海油能源发...
  • 1篇中国石油大学...
  • 1篇中海油能源发...

作者

  • 3篇王林海
  • 2篇陈武
  • 2篇尹先清
  • 2篇梅平
  • 2篇刘华荣
  • 2篇吴娟
  • 1篇杨波
  • 1篇孙爱平
  • 1篇方明新
  • 1篇李强
  • 1篇李飞

传媒

  • 1篇科学技术与工...
  • 1篇化学与生物工...
  • 1篇石油天然气学...

年份

  • 1篇2017
  • 2篇2013
3 条 记 录,以下是 1-3
排序方式:
W11-4N油田海管在线清垢作业现场试验
2013年
为了验证在线清垢剂的清垢效果,解决W11-4N油田海管结垢堵塞问题,开展了为期45d的低含水输送海管在线清垢现场试验工作。结果表明,清垢作业试验获得成功,清垢达到了预定目标。海管进口压力和海管进出口压差均大幅下降,降幅均约为130kPa,且在作业后期稳定在此数值左右;清垢作业结束时,海管输送液分离水样中Ca2+浓度下降并稳定在520~600mg.L-1,接近作业前期浓度(500~580mg.L-1);清垢作业完成后,拆卸发球阀外观结垢已彻底清除,且无明显腐蚀迹象,海管输送液分离水样中Fe2+浓度稳定在0.2~0.3mg.L-1,清垢作业期间海管腐蚀速率比加清垢剂前大大降低;清垢作业的返出液对油水分离处理无明显影响;清垢作业完成后,W11-4N油田生产稳定,外输6英寸海管保持日输送液量为1330m3,海管输送压力稳定正常。
王林海陈武沈靖刘华荣吴娟梅平尹先清
关键词:海底管道
南海西部油田钡锶防垢剂挤注体系被引量:3
2017年
南海西部油田注水开发中富含SO_4^(2-)的海水与含有Ba^(2+)、Sr^(2+)的地层水不配伍,导致近井地带硫酸钡锶垢结垢现象严重。根据防垢剂挤注技术的具体要求,进行了钡锶防垢剂配伍性实验、静态防垢率实验、热稳定性能实验以及岩心动态吸附/解吸附实验,对四种主要成分为HEDP与PESA的复合防垢剂进行评价,结果表明:在120℃下,防垢剂HYZ-101通过调节pH值之后配伍性较好;当质量浓度≥5 mg/L时,其静态防垢率>90%;在120℃下热处理30 d后,防垢率下降幅度很小,防垢率仍>90%;动态吸附/解吸附实验表明,低pH下防垢剂的吸附/解吸附性能较高pH下更好。因此优选出防垢剂HYZ-101来解决南海西部油田结垢问题。
孙爱平贺建英李飞王林海李强方明新
关键词:硫酸钡锶垢防垢剂涠洲12-1油田
W11-4N油田海底管道在线清垢技术研究被引量:1
2013年
对W11-4N油田A1井、A2井、A6井产出水和上岸取样口分离水这些单一及混合水样结垢趋势开展预测,结果表明,单井水及单井水等体积混合的水都有结垢倾向,而上岸取样口分离水无结垢倾向(表明上岸水是在管道中结过垢的水),这与海底管道实际结垢的情况一致。W11-4N油田管道垢样的主要成分为Ca9MgNa(PO4)7质量分数约为65%、CaCO3质量分数约为20%、SiO2质量分数约为8%、FeCO3质量分数约为7%。清垢剂研究结果表明,清垢率随所加垢样量的增加而减少,随清垢剂体积、清垢时间的增加而增加;随着温度升高,清垢率增加,但温度高于75℃后,清垢率下降。最终得到了在线清垢剂体系的配方为:50000mg/L主清垢剂QG-3+50000mg/L络合剂LH-1+150mg/L渗透剂ST-4+200mg/L缓蚀剂HS-2。100ml和200ml质量浓度为1×105 mg/L的主清垢剂QG-3水溶液中加1.0g除油垢样,清垢率最高分别为81.85%、91.4%。
杨波王林海刘华荣沈靖吴娟梅平尹先清陈武
关键词:海底管道结垢清垢剂
共1页<1>
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