您的位置: 专家智库 > >

李超

作品数:5 被引量:3H指数:1
供职机构:中国石油化工股份有限公司西北油田分公司更多>>
相关领域:石油与天然气工程更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 5篇石油与天然气...

主题

  • 2篇油田
  • 2篇塔河油田
  • 1篇冻堵
  • 1篇盐岩
  • 1篇砂堵
  • 1篇石油
  • 1篇示功图
  • 1篇碳酸
  • 1篇碳酸盐
  • 1篇碳酸盐岩
  • 1篇套压
  • 1篇提高采收率
  • 1篇能耗
  • 1篇注CO2
  • 1篇温差
  • 1篇流量计
  • 1篇集输
  • 1篇集输系统
  • 1篇降粘
  • 1篇采收率

机构

  • 5篇中国石油化工...

作者

  • 5篇李超
  • 1篇冒勇
  • 1篇王建
  • 1篇杨超超
  • 1篇杨刚

传媒

  • 3篇中国科技期刊...
  • 1篇天然气与石油
  • 1篇中文科技期刊...

年份

  • 1篇2019
  • 3篇2016
  • 1篇2015
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
凝稳塔底温提温差原因分析及应对措施被引量:3
2019年
凝稳塔及塔底重沸器是石油化工凝析油稳定装置的重要设备,雅站凝稳塔自投运已连续运行14年,从未进行过开塔检查。2019年2月塔底重沸器抽芯检查后发现管束外壁结盐严重,且重沸器壳程内发现泥砂。更换重沸器管束后,对塔底进行提温,最高提温至120℃,目前塔底温在105℃运行。当塔底温度提至110℃以上时,塔顶回流罐排水频率明显加快,塔顶温和塔底热油阀波动,严重时采取全回流来提高分离效果。根据雅站前期凝析油稳定单元洗盐运行情况,凝稳塔重沸器管束外壁盐堵和壳程有泥砂二换管束盐堵和砂堵等现象,判断凝稳塔塔板可能存在不同程度的盐堵和砂堵。从进站原油物性、热水溶盐试验、加破乳剂、优选洗盐方案等方面进行分析,找出凝稳塔底温提温效果变差原因并提出相应解决对策。最终实现了进站原油物性变化后凝稳单元稳定高效运行,为其它相关油田凝析油稳定处理提供经验参考。
杨刚杨超超杨阳李超王建时腾
关键词:砂堵
石油采油技术的现状及发展
2016年
近年来,随着油田开采进入高含水的时代,一些油田已经处于低渗透低油藏的窘境之中。所以为了更好地提高石油采收效率,需要石油企业在采油技术上不断的创新和发展。就本文而言,主要是基于石油采油技术的视角,从现状入手,就如何促进石油采油技术的创新与发展提出了几点对策。
胡伟李超
塔河油田12区注CO2提高采收率技术研究
2016年
塔河油田12区为缝洞型碳酸盐岩油藏,非均质性极强,主要以裂缝、溶蚀孔洞及大型溶洞为主要储集空间。该类型油藏自然能量衰竭速度比较快,随形成了以注水替油为主的二次采油方式,但是,随着注水替油周期的增加,注水替油效果越来越差,甚至失效,储层中仍有部分分布在缝洞体高部位的剩余油未被采出,为进一步提高采收率和经济效益,塔河油田引进了注CO2提高采收率的方法。在12区进行注气试验后发现:注CO2对12区油藏控水压锥效果较好,降粘效果不明显;另外,注CO2也引发了一系列井内管柱、杆柱腐蚀问题以及地面采油设备工艺的冻堵问题。这些问题需要塔河油田采油人不断探索进行克服与解决。
李超梁小迪冒勇
关键词:塔河油田碳酸盐岩注CO2提高采收率冻堵
高压调节器在塔河油田十二区的应用与研究
2015年
针对塔河油田十二区超稠油开采难度大问题,采油二厂采用套管掺稀降粘的开采方法,因各个油井套压差距较大,计转站集中掺稀造成套压较低油井掺稀流量计前后端压差大,导致流量计阀芯损耗速度快,大大增加了生产成本,因此,在低套压油井掺稀流量计前端加装一套高压调节器控制流量计前后端压差,延长流量计阀芯使用寿命,节约生产成本,提高效益。
梁小迪李超
关键词:掺稀降粘
老油区集输系统存在的问题以及优化技术探讨
2016年
老油区的集输管线在经过多年运行之后,难免会出现这样或者那样的问题。鉴于此,为了有效地解决其集输系统所存在的一些现实问题,促使老油区的集输系统工艺能够很好地适应现实需要,积极地调整集输系统,促进集输系统得到有效地优化。所进行调整和优化的技术有:管网组合简化优化、井口标定及优化,以及示功图计量和高温产出液就地脱水回掺。在通过以上技术的优化调整以后,为油区节约了大量的费用。
李超胡伟
关键词:集输系统能耗
共1页<1>
聚类工具0