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文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 3篇航空宇航科学...
  • 1篇兵器科学与技...

主题

  • 2篇进气道
  • 1篇心体
  • 1篇数值仿真
  • 1篇推力
  • 1篇推力系数
  • 1篇喷管
  • 1篇起动
  • 1篇起动性
  • 1篇起动性能
  • 1篇中心体
  • 1篇助推器
  • 1篇总压
  • 1篇总压恢复
  • 1篇总压恢复系数
  • 1篇涡流发生器
  • 1篇马赫数
  • 1篇埋入式进气道
  • 1篇环形喷管
  • 1篇机身
  • 1篇攻角

机构

  • 3篇中国航空工业...
  • 1篇中国人民解放...

作者

  • 3篇王利平
  • 2篇孙振华
  • 2篇马高建
  • 1篇房雷
  • 1篇贺永杰
  • 1篇邢强

传媒

  • 1篇航空兵器
  • 1篇航空科学技术
  • 1篇弹箭与制导学...

年份

  • 1篇2025
  • 1篇2018
  • 1篇2014
3 条 记 录,以下是 1-3
排序方式:
长机身埋入式进气道流场控制仿真研究
2025年
为了提高隐身能力,大量无人机采用埋入式进气道,当前机身长度较大时,会大幅削弱进气道的性能。为了解决长机身低能量气流进入进气道,导致其性能降低问题,本文在一种长机身、尾部埋入式进气道模型的基础上,提出了在进口前机身表面增加涡流发生器的流场控制方案,并采用数值仿真的方法,分析了涡流发生器各设计参数对进气道性能的影响,并优选出一组设计参数。仿真结果表明,涡流发生器间距S_(1)、弦长S_(2)、高度H、偏转角度δ以及距离进气道进口的长度L等都对埋入式进气道性能有影响;通过优选对比,形成涡流发生器设计方案,性能较原型进气道总压恢复系数提高约1.1%,畸变指数|DC_(60)|减小约22.7%,可有效改善进入发动机的流场品质。
王利平马高建孙振华李艳福
关键词:埋入式进气道涡流发生器总压恢复系数
某助推器环形喷管效率分析
2014年
采用基于雷诺平均的二维Naiver-Stokes方程和标准κ-ε湍流模型的有限体积法,对某助推器环形喷管内流场进行了数值仿真计算,分析了中心体角度和长度对喷管效率的影响。结果表明,增大中心体角度可有效增加发动机推力系数,提高喷管效率;随着中心体长度的增加,发动机推力系数呈上升趋势,但有一定的波动,波动程度与中心体角度有关。所得结论可为环形喷管的设计提供参考。
邢强王利平房雷
关键词:环形喷管中心体推力系数数值仿真
超声速进气道起动性能影响因素研究
2018年
从影响进气道起动性能的全因素出发,建立一体化模型,研究来流马赫数、攻角、侧滑角对进气道起动性能的影响,对进气道转级过程进行了动态过程仿真。结果表明,随着来流马赫数的增大,进气道流量系数与总压恢复系数变化趋势相反,应选择合适的设计马赫数,拓宽进气道的工作包线;随着侧滑角的增大,背风侧进气道起动性能及抗反压性能下降;转级过程中,背风侧超临界裕度明显小于迎风侧,研制过程中,应按照背风侧进气道进行超临界裕度设计。
王利平孙振华贺永杰马高建
关键词:进气道起动性能马赫数攻角侧滑角冲压发动机
共1页<1>
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